記寶石公司裝配一車間2000S平縫雙針裝配班組
一曲責任與協作的交響曲----記寶石公司裝配一車間2000S平縫雙針裝配班組
走進裝配一車間2000S平縫雙針裝配班組,你就會被一個金光閃閃的“青年文明號生產線”獎牌所吸引。的確,這是由清一色的12名青年組成的集體。這里充滿著青春的朝氣,洋溢著團結與友愛的氣息。除了能聽到扳手叫緊零件的輕微聲響,這里幾乎是在無聲地裝配著一個集體的智慧和力量。
記得2003年11月,就在這個裝配現場,他們在組裝2000S平縫雙針機送布機構組件時,感到非常不好裝,在試車時也時常出現異常的噪音。負責這個工步的裝配工立刻將這微小的、極易疏忽的細節報告給班長。班長劉文軍馬上把這一情況報告給品質部。因為,他心里明白,2000S平縫機生產了三年,產量非常低,一年的生產量才一千多臺。肯定是質量原因制約了生產。也許,毛病就在送布機構。
他們和品質部一起,經過仔細地查找原因,這個幾乎將2000S平縫致于半停產狀態的“細脖子”終于浮出了水面。通過分析,找出了設計組件不合理,造成裝配不順的主要因素。當即拍板,制定方案,從設計入手,重新設計組件。
從2003年11月到2004年6月,在半年多的時間里,這個裝配班組和品質部、技術中心等部門一起,日以繼夜地進行質量攻關。對于這個日本設計制造的“洋老虎”,在眾說紛紜的情況下,力排眾議,果斷地動了大手術。他們邊設計、邊畫圖、邊制造、邊實踐。反復實驗,反復更改。為了確保攻關進度,他們自力更生,將主要零部件加工,放在了四區零件加工車間進行。由于同心協力、合理安排,終于設計制造出擁有自己知識產權的零部件,并按期攻克了這一質量關鍵。
今年6月,他們又積極配合品質部,鍥而不舍,又一鼓作氣,從用戶反饋中,對旋梭傳動齒輪進行了改進。查找到流水線的工藝不合理,把流水線上的齒輪面的研磨,放到了一個封閉的環境進行。品質部和他們一起,從設計、制造都是自己動手操作,為了提高齒輪精度,他們精益求精,反復進行加工改進,最終使零件達到了理想的精度。
經過質量攻關,如今,2000S平縫機像出水的芙蓉,綻放出燦爛的微笑。它性能可靠、質量穩定,提高工效2至3倍,以每年6000臺的產量,英姿颯爽地運行在流水線上。