蕭山推廣縫紉機電子節能電機 節電近8成
一臺工業縫紉機,因為把傳統的離合器電機換成了電子調速節能電機,就降低了78%的電耗。我區服裝、家紡、箱包、皮具、制傘、制鞋行業中共有工業縫紉機30多萬臺,如果全部進行此項技改,每天就可節電24萬度,全年可節電8500萬度。看來,節約能源大有潛力可挖!6月30日,全區工業縫紉機節能座談會向百家相關企業推廣柳橋的經驗。
與參加座談會的不少企業家一樣,浙江恒迪寢具公司總經理范小明也從沒想到過,在工業縫紉機上還有這么大的節能潛力。他在試用了250臺電子調速節能電機后,嘗到了甜頭,一線工人也因為好處多多而紛紛要求早換快換,他計劃下一步把950臺工業縫紉機的離合器電機全部換成電子節能電機。
傳統離合器電機采用的是漆包線組轉子,存在著不間斷空載運轉、高溫升、高振動、高噪音等缺陷,電能浪費達60-80%左右。而“天寧牌電子調速節能電機”采用的是永磁轉子,通過集控電路實行腳控無級變速,即開即停,與縫紉機始終保持同步,并隨著負載變化在0--400W之間自動調整功率,具有低溫升、低噪音、安裝使用簡便、壽命長等優點,是國家火炬計劃項目成果,被省科技廳認定為高新技術產品,被列入《浙江省節能技術、產品推廣導向目錄》。
那么,進行這一項技改,需要多少投入呢?每臺換機成本在320———350元之間,大約相當于節能電機工作一年半節約下來的電費。據了解,有的地方銀行也介入了節能電器推廣工作,由銀行與銷售公司聯合出錢進行技改,企業免費使用,由此節約下來前三年的電費,給銀行和銷售公司按比例分成,以后企業就可以坐享其成。這不失為一個良策。
在全區推廣工業縫紉機電子節能電機,將在很大程度上降低生產成本,每年減少近5000萬元電費,還能夠彌補我區用電缺口,節約標準煤3萬噸。從環保意義上分析,可減少大量排放的粉塵、二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等,還可以節約四分之三的銅等有色金屬。一項小改動,貢獻還不少呢。
與會的企業家在裝備了電子節能電機的柳橋集團車間參觀考察。傅宇飛攝